1月,南街村食品飲料公司新上一條8000瓶/小時飲用水生產線。經過安裝調試,車間主任谷校偉發現,前段工序生產量增大了,可塑包機產量并沒有變化,包裝速度一快,瓶子在輸送過程中就會傾倒,不但影響生產進度,次品還大幅增加。于是,谷校偉帶領人員進行設備改造,效果良好。
如果更換包裝機,一臺需要幾十萬元,如果不更換,那么前段設備等同于白換,一道道難題擺在大家面前。為攻克難關,谷校偉帶領副主任李學良、修理工高遠召成立攻關小組,把塑包機改造作為重點攻關項目。大家找來塑包機說明書,把塑包機工作原理研究透徹,對每一處功能都了如指掌。弄通原理后,大家開始著手設計改造項目,在塑包機上增加一個分瓶擋板,使進入塑包機的瓶子與輸送帶中的整批瓶子隔離開來,保證包裝的質量整齊、美觀,降低次品率,提高產出率。分瓶擋板設計在什么位置呢?谷校偉帶領大家動手測量,繪制了圖紙,使之既不能碰傷瓶子,又起到完全隔離的效果。方案定好后,大家買來氣缸、鋼板,找來電鉆,在塑包機上鉆好孔,做成分離擋板固定到氣缸上,利用氣缸帶動擋板工作。由于經驗不足,第一次買的鋼板太薄,剛用了一個班就變形了,又換了一塊厚的,在第二次試驗中,發現擋板下落的距離不夠,起不到很好的分離作用,大家又到鄭州買了一個大氣缸,增加了擋板的下落高度。第三次試驗時發現制作的擋板太大,經常劃傷瓶標,又進行整改。就這樣經過多次修改、試驗,歷時整整一星期,塑包機終于改造成功。改造后,次品率降低了1%,產量提高了20%,每件成本下降了0.2元。